确认漏点:
对冷干机制冷系统充氮气保压,氮气压力为8公斤,保压时间4小时后发现系统压力降为3公斤,说明系统有泄漏。用肥皂水检测制冷系统外侧的铜管及铜管焊接处,发现井无漏点,因此初步判断为蒸发器内漏。对冷干机蒸发器内漏做以下检测:把冷干机进气管路打开,让压缩空气倒回到冷干机内,4小时后发现,制冷系统内由原先的O公斤上升到3公斤,和冷干机进气管路的压力相等,说明冷干机蒸
发器内漏
检漏过程;
由于冷干机一共有四十独立的蒸发器,对蒸发器从右到左分别做A,B,C,D编号。对冷干机4个蒸发器分别充氮气进行内漏检查,检查发现中间的两个蒸发器有泄漏。具体检测过程如下
(1)把四个蒸发器上的进、出冷媒铜管的管口分别密封,其中铜管进口处烧焊快速充压接头,以
便充氮气如目1所示
确认蒸发器内漏
自于不能完生确认A和D蒸发器是否存在细小的漏点,所以必须要对四十蒸发器进行保压检测,步骤如下
(1)先对A蒸发器进行保压检测,充氮气压力为8公斤如下目3-1所示,经过24小时保压后,观察压力表压力井记录
(2)对B蒸发器进行保压检测,充瓤压力为口。公斤如下圉3-2所示,经过4小时的保压后,观察压力表压力井记录
(3)对c蒸发器进行保压检测,充氮压力为0 4公斤如下目3-3ffi示,经过4小时的保压后,观察压力表压力井记录
(4)对D蒸发器进行保压检测,充担压力为9.2公斤如下目3—4所示,经过24小时的保压后,观察压力表压力井记录
具体检测数据如表1
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